ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
78
стального лома и 80% чугунного лома) и куски известняка (0,5-1% от
веса металлозавалки). Заполняли шихтой
0,5-0,8 объема шахты и начинали плавку. В незаполненную шихтой
шахту подавали периферийными и радиальными струями воздух при
скорости в выходных сечениях сопел 1,5-7 скорости движения газов в
шахте и частоте смены периферийной подачи воздуха на радиальными
струями 15-60 периодов в
минуту, создавали вихревое перемешивание
горячих газов с воздухом, повышали коэффициент расхода воздуха в не-
заполненной шихтой шахте до 1,01-1,5, дожигали горючие компоненты,
повышали температуру газов до 700-1200°С и подавали горячие газы в
теплообменное устройство. Теплотой горячих газов нагревали в рекупе-
раторе воздух до температуры 650°С и выше (до 750°С). Горячий газ
вводили в горелки для сжигания топлива. Горячие газы после дожигания
пропускали через шихту до ее загрузки в шахту, нагревали шихту, а за-
тем нагретую шихту загружали в шахту и плавили. Шихту нагревали в
перфорированных бадьях, которые подвешивали в зоне загрузочного
окна вагранки. Шихту нагревали 5-15 минут до температуры 500-600°С.
В газовой
вагранке плавили чугун, который использовали для произ-
водства сложных и ответственных компрессорных отливок. Качество
получаемых отливок было высокое.
Установлено, что при использовании предложенного способа по
сравнению с известными достигается экономия топлива на 5-15% (на
процесс плавки), увеличение производительности на 10-20% и термиче-
ского к.п.д. вагранки в 1,1-1,4 раза , нагрев воздушного дутья
до 650°С и
выше, экологическая чистота конечного процесса, уменьшение потерь
металла в связи с окислением в 1,5-2 раза, увеличение количества деше-
вой стали в шихте свыше 20% , повышение температуры металла на
30-50 градусов и жидкотекучести в 1,3-2 раза, снижение брака получае-
мых отливок на 2-4%.
стального лома и 80% чугунного лома) и куски известняка (0,5-1% от веса металлозавалки). Заполняли шихтой 0,5-0,8 объема шахты и начинали плавку. В незаполненную шихтой шахту подавали периферийными и радиальными струями воздух при скорости в выходных сечениях сопел 1,5-7 скорости движения газов в шахте и частоте смены периферийной подачи воздуха на радиальными струями 15-60 периодов в минуту, создавали вихревое перемешивание горячих газов с воздухом, повышали коэффициент расхода воздуха в не- заполненной шихтой шахте до 1,01-1,5, дожигали горючие компоненты, повышали температуру газов до 700-1200°С и подавали горячие газы в теплообменное устройство. Теплотой горячих газов нагревали в рекупе- раторе воздух до температуры 650°С и выше (до 750°С). Горячий газ вводили в горелки для сжигания топлива. Горячие газы после дожигания пропускали через шихту до ее загрузки в шахту, нагревали шихту, а за- тем нагретую шихту загружали в шахту и плавили. Шихту нагревали в перфорированных бадьях, которые подвешивали в зоне загрузочного окна вагранки. Шихту нагревали 5-15 минут до температуры 500-600°С. В газовой вагранке плавили чугун, который использовали для произ- водства сложных и ответственных компрессорных отливок. Качество получаемых отливок было высокое. Установлено, что при использовании предложенного способа по сравнению с известными достигается экономия топлива на 5-15% (на процесс плавки), увеличение производительности на 10-20% и термиче- ского к.п.д. вагранки в 1,1-1,4 раза , нагрев воздушного дутья до 650°С и выше, экологическая чистота конечного процесса, уменьшение потерь металла в связи с окислением в 1,5-2 раза, увеличение количества деше- вой стали в шихте свыше 20% , повышение температуры металла на 30-50 градусов и жидкотекучести в 1,3-2 раза, снижение брака получае- мых отливок на 2-4%. 78
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- …
- следующая ›
- последняя »